1、原因分析
鍋爐給水循環(huán)泵出口冷凝液流量通過(guò)出口流量計(jì)反映,冬季生產(chǎn)運(yùn)行中,為了保證該流量計(jì)正常測(cè)量,對(duì)其進(jìn)行了伴熱防凍保護(hù)。投用伴熱后,發(fā)現(xiàn)該流量計(jì)的指示波動(dòng)較大,而鍋爐給水循環(huán)泵流量的大幅度波動(dòng)會(huì)給工藝操作帶來(lái)影響:造成流量低觸發(fā)聯(lián)鎖,即鍋爐給水雙泵運(yùn)行,而實(shí)際上該流量計(jì)的流量是真實(shí)流量,只是因?yàn)榱髁坑?jì)伴熱造成了流量低的假象,一旦觸發(fā)雙泵運(yùn)行后,真實(shí)的流量會(huì)偏高,這樣過(guò)量的冷凝水進(jìn)入到池式反應(yīng)器冷凝段 U 型管中,大量的氨和二氧化碳會(huì)過(guò)度冷凝,高壓系統(tǒng)的壓力偏低,雖然副產(chǎn)低壓蒸汽量增加,但是高壓系統(tǒng)的合成轉(zhuǎn)化率明顯降低,蒸汽消耗明顯增加。在生產(chǎn)中,高壓系統(tǒng)合成的操作壓力要大于平衡壓力,否則氨就會(huì)從液相中逸出,液相中過(guò)剩的氨的減少,可使甲銨分解,使尿素的轉(zhuǎn)化率下降。
流量計(jì)投用伴熱后指示波動(dòng)大的原因:其一為不對(duì)稱加熱。為了使正、負(fù)壓管內(nèi)液體溫度盡量相等,提供熱源的電伴熱、熱水管或伴熱蒸汽管沒(méi)有敷設(shè)在兩根導(dǎo)壓管線之間。其二,安裝的位置沒(méi)有布局好,即正負(fù)壓管距離不當(dāng),將伴熱管同導(dǎo)壓管中的一根靠得很近,以致兩根導(dǎo)壓管內(nèi)的液體溫差很大。其三,將信號(hào)管和伴熱管分別做絕熱保溫,導(dǎo)致伴熱管的熱量傳不到導(dǎo)壓管上,喪失伴熱作用。最后使用通有蒸汽的紫銅管直接繞在信號(hào)管上,可能導(dǎo)致介質(zhì)部分汽化,管中介質(zhì)密度變得很低,出現(xiàn)虛假差壓。
2、處理措施
華鶴煤化在檢修期間采用渦街流量計(jì)替代原有的差壓式流量計(jì),因?yàn)闇u街流量計(jì)具有壓力損失小、量程范圍大、精度高等特點(diǎn),在測(cè)量工況體積流量時(shí)幾乎不受流體密度、壓力、溫度、黏度等參數(shù)的影響,儀表參數(shù)能長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。渦街流量計(jì)采用壓電應(yīng)力式傳感器,可靠性高,可在-20℃~250℃溫度范圍內(nèi)工作,而鍋爐給水的溫度一般在150℃左右,替換后該流量計(jì)一直穩(wěn)定運(yùn)行。后期如果發(fā)生流量計(jì)指示不正常,工藝操作上可以根據(jù)相關(guān)工藝參數(shù)來(lái)判斷其真假性。該流量的變化最直觀的工藝現(xiàn)象為高壓系統(tǒng)的壓力變化,通過(guò)低壓蒸汽罐的壓力及產(chǎn)汽量的變化,同時(shí)結(jié)合鍋爐給水循環(huán)泵的電流值都可判斷出該流量計(jì)指示數(shù)值的真實(shí)性。